汽轮机真空严密性下降的原因分析及处理方法
概述
对于凝汽式汽轮机组,需要在汽轮机的汽缸内和凝汽器中建立一定的真空,正常运行时也需要不断的将由不同途径漏入的不凝结气体从汽轮机及凝汽器中抽出。真空系统就是用来建立和维持汽轮机组的低背压和凝汽器的真空。同时汽轮机凝汽器真空是衡量机组经济性的重要指标,凝汽器真空过高或过低,不仅对影响汽轮机的效率,而且也会影响汽轮机的安全,一般的大型汽轮发电机组都设有凝汽器真空低跳闸保护,因此,在热力发电厂中是一个受到高度重视的指标。研究这个课题,对于提高汽轮发电机组的经济性具有积极的影响。
在众多的凝汽器真空系统检漏设备中,使用最多的是超声波检漏仪和氦气质谱仪,下面和艾索电力详细了解一下吧!
1 超声波检漏仪
超声波检漏仪依据物体互相碰撞就会产生超声波干扰这一特点设计,内部首先过滤环境噪声干扰信号,然后检测一定超声波频率范围内的泄漏噪声,从而定位位置。实际使用过程中,超声波检漏仪响应范围为40±1.5kHZ更为合适。
2 氦气质谱仪
氦气质谱仪主要由吸入系统、离子源、磁分离器和离子收集极等部件组成。将氦气质谱仪吸入管道安装到运行真空泵排气口,检漏人员将氦气喷射到预判漏点位置,如果存在漏点,则氦气被吸入凝汽器,最终氦气由真空泵排气口排出,吸入系统将排出的氦气送到氦气质谱仪,内部处理后数据将在氦气质谱仪液晶显示界面上显示。
今天艾索电力小编要为大家分享的是现场真空泄漏检查实例:
某电厂350MW超临界燃煤机组,真空系统设备配置为:3台真空泵+1台射水抽气器。
超l速试验前,真空严密性试验结果为100kPa/min,正常运行状态为1台真空泵+1台射水抽气器。而超l速试验后,真空严密性严重下降,需要运行2台真空泵+1台射水抽气器才能维持系统真空,且真空泵电流较大,具体数据为:真空值93.47 kPa、排汽温度39.7℃、真空泵电流130A。
检漏人员现场了解到,此次真空突然恶化之间,只是进行了汽轮机超l速试验。由于该试验对机组扰动较大,初步判断真空严密性下降的原因为汽轮机轴封间隙磨损变大、凝汽器本体受损或着与其相关系统管道出现裂痕。